連日來,隨著托克遜能化電石廠原料車間一期2#窯舊窯體及附屬連接設備拆除工作的整體完成,2#窯低溫改造工作即將進入安裝調試關鍵階段,這標志著原料車間高溫烘干窯改造提升工作又邁出扎實一步,為公司安全高質量發展注入了內生動力。
據了解,傳統的高溫烘干窯存在物料破損率高、烘干碳材質量不穩定、能耗高等缺點,相較高溫烘干窯,低溫烘干窯則具有產量高、設備損耗小、物料破損率低的優勢。結合電石廠現階段生產實際,為提升裝置生產效率、增強裝置使用壽命,經托克遜能化黨委整體安排部署,自2020年年底開始,電石廠就牽頭對原料車間高溫烘干窯進行全面改造。烘干窯改造需經過窯體耐火磚拆除、窯體附屬設備拆除、窯體安裝、保溫、調試等一系列復雜過程。前期,原料車間按照年度計劃,精心組織策劃,制定目標,安排烘干窯檢修工作,緊緊圍繞“嚴管理、防風險、提質量、增效益、促安全”的宗旨開展檢修工作。2020年10月,在所有安全措施落實完畢、材料準備齊全、人員到位的情況下,在公司黨委統籌部署下,電石廠按照制定的計劃,開始了第一臺烘干窯——D#窯的升級改造工作?!霸诟脑烨?,我們針對烘干窯地理位置、安全狀況、時間、天氣、人員等主關鍵因素制定了詳細的改造方案,將改造升級任務細化到專業組、崗位以及具體責任人,自上而下明確工作任務、工作程序和具體措施?!焙娓筛G改造項目屬地負責人、原料車間設備副主任奎海東說。
在改造項目的推進過程中,面臨諸多挑戰,緊迫的工作安排、繁重任務目標、高難度的技術難題以及頻繁的交叉作業等。然而,參與改造的各專業人員并沒有因此退縮,反而以頑強的毅力,迎難而上,克服了重重困難。他們以穩健、理性的態度,高效地推進改造工作,展現了專業素養和卓越能力。公司黨委高度重視,深入現場指導工作。分廠領導、各專業技術人員和原料車間各小組人員堅守一線,收集各類問題,展開討論并協調解決。車間也積極調整作息時間,合理銜接好各個階段的工作,做到“點面線”結合,確保在既定時間內完成改造任務。
在全體參與改造人員的不懈努力下,于2021年1月,原料車間第一臺低溫烘干窯改造順利完成。有了第一臺低溫烘干窯改造經驗的支撐,后面的改造就順利了很多。為確保其他低溫烘干窯改造計劃的順利推進,電石廠制定了“烘干窯升級改造施工動態管理”“烘干窯升級改造項目流程網絡圖”等目視化看板,實現現場動態化、目視化管理,進一步提升改造工作的規范管理,使得大量的成熟經驗在后期烘干窯改造工作中充分發揮作用。截至目前,原料車間相繼安全高質量完成二期D#窯、A#窯,一期1#窯、5#窯的改造工作,現在低溫窯烘干碳材水分合格率從高溫窯的85%上升到了98%,物料破損率從5%降低到0.33%,目前正在改造的一期2#窯升級也正在持續推進中,預計今年12月份進入調試階段。“現在的低溫窯不但提高了烘干質量,而且裝置設備運行周期也延長了,除此之外,我們更不用每天爬上爬下不定時查窯了,大大降低了安全風險。”原料車間司窯工艾克拜爾·賽提瓦力地對烘干窯改造帶來的實際成效有切身體會。托克遜能化電石廠原料車間烘干窯陸續的安全高質量改造,其產生的意義是深遠的。高溫烘干窯向低溫烘干窯的“脫胎蛻變”,大大降低了員工的勞動強度和安全風險,有效保障了生產裝置的安全高效運行,實現了技改技措、降本增效、現場安全等管理的提升,為公司高質量發展保駕護航。來源:中泰零距離
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