今年以來,電化公司電石車間強化環保提升和效能提升,在環境治理和降本增效工作中持續發力。近日完成的“沸騰爐凈化灰分爐摻燒”技改項目,不僅改善了生產作業環境,降低了員工勞動強度,同時大大節省了原料成本。
原來的沸騰爐使用凈化灰摻燒后,需使用尿素脫硝后氮氧化物才能達標排放,不僅成本高,而且日常檢修需要大量人力物力,存在設備腐蝕和環境污染等安全隱患。為徹底解決這些問題,該車間組織炭材工段管理人員和技術人員多次現場調研,反復論證,決定開展“沸騰爐凈化灰分爐摻燒”項目技改。通過一個月的試運行,尿素消耗顯著降低。對比前三季度的尿素使用量,分爐摻燒脫硝設備的尿素用量可節約30噸/月,節約尿素使用成本約97.2萬元/年,未摻燒凈化灰的沸騰爐爐墻不僅避免了腐蝕問題,延長了使用周期,而且還大大降低了檢修頻次,預計節約檢修費用33萬余元/年。
接下來,電石車間將繼續圍繞降本增效總目標,以精細化管理為指導,不斷強化全員降本意識,持續推進降本增效工作,為公司綠色高質量發展注入新活力。
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