日成本核算數據分析、生產現場存在的問題、“金點子”意見征集……在電化公司,這些看似沒有交集的事項,都能成為降本增效的“潛力源”,以此展開的工藝優化、設備技改正在釋放新的能效。
算出來的成本上漲,使“降”招
“近日,日成本核算數據顯示電石車間炭材工段成本有上漲趨勢。”針對這個苗頭性問題,當班人員迅速進行原因分析,發現是尿素用量增加后,隨即進行工藝調整,由于尿素發揮著降低燃燒反應產生氮氧化物的作用,一方面在原料摻配上以蘭炭粉末替換原煤減少氮氧化物排放,另一方面對4臺烘干爐的燃料進行精細區分,選擇性投用尿素噴槍,控制氮氧化物排放的同時有效降低了尿素消耗。
建議來的消耗控制,使“省”招
“要解決‘原材料高價買入、副產品低價售出’的問題,還得在白灰粉末、蘭炭粉末等高效利用上想辦法。”此項建議提出后,電石車間迅速響應。11月17日,白灰粉末制球機啟用,每班用量達到20噸,11月19日,蘭炭篩網過篩粒度下調1mm,入廠白灰、蘭炭利用率增加。但入爐原料粒度的調整對電石爐穩定操作必然是挑戰,電石車間經受住了考驗,11月份,蘭炭單耗環比降低64.06kg/t、白灰單耗環比降低61.57kg/t。
現場發現的問題,使“改”招
“循環水壓縮空氣帶水現象嚴重影響到了除塵器運行,氮氣壓力低、純度不足影響電石爐吹灰系統運行。”針對制約生產的瓶頸問題,電石車間沒有“等靠要”,討論形成了自主治理的整改方案,通過實施改變干燥機再生閥氣流運行方向,加裝空壓機、儲氣罐自動排水閥,更換干燥機吸附濾芯,調整干燥機設備運行參數等8項具體的技改項目,氮氣壓力、純度均達到了使用要求,有效消除了壓縮空氣帶水現象,后端排水閥的關閉不僅降低了排氣噪聲,每分鐘可節約壓縮空氣25立方米,預計可實現降本40萬元/年。
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