今年以來,北元集團(tuán)化工分公司緊扣集團(tuán)公司“生產(chǎn)經(jīng)營降本增效、項(xiàng)目建設(shè)合規(guī)推進(jìn)”兩大中心任務(wù),直擊制約生產(chǎn)的“瓶頸”問題,以真干、實(shí)干、苦干、巧干精神,不斷推進(jìn)智能化工廠建設(shè)。
立足行業(yè)前沿,率先邁出堅(jiān)實(shí)步伐。化工分公司組織電儀技術(shù)人員深入生產(chǎn)一線,詳細(xì)調(diào)研各裝置現(xiàn)狀,認(rèn)真聽取升級需求,細(xì)致分析改造的可行性和必要性。
通過現(xiàn)場走訪,該公司調(diào)研團(tuán)隊(duì)精準(zhǔn)研判出制約生產(chǎn)的瓶頸難題。即人工依賴度高,勞動成本持續(xù)攀升;部分設(shè)備數(shù)據(jù)監(jiān)控缺失,工藝與設(shè)備狀態(tài)難以追溯;設(shè)備老化,遠(yuǎn)程管理和精細(xì)化管理難以實(shí)施。對此,電儀技術(shù)人員深耕生產(chǎn)一線,細(xì)致觀察作業(yè)流程與設(shè)備運(yùn)行,力求在控制成本的前提下,探索出自動化升級的切實(shí)可行之路,為廠區(qū)智能化轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)大支撐。
傳統(tǒng)生產(chǎn)模式下,人為操作失誤、環(huán)境因素等往往是安全事故頻發(fā)的主要原因。該公司通過實(shí)施PVC裝置乙炔正逆水封的自動化排水改造、公用裝置采鹵B線冷凍鹽水泵的遠(yuǎn)程控制改造等,生產(chǎn)效率與安全性顯著提升。同時,全面部署的在線分析儀從根本上消除了生產(chǎn)隱患,大幅降低了生產(chǎn)消耗及化驗(yàn)人員的勞動強(qiáng)度,切實(shí)保障了員工生命安全,確保生產(chǎn)在安全穩(wěn)定的軌道上高效運(yùn)行。
此外,該公司結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況大力實(shí)施多項(xiàng)自動化升級改造。其中,580罐區(qū)9臺鶴管全面完成自動化改造,這一創(chuàng)新之舉使自動鶴管裝車系統(tǒng)充分發(fā)揮了液下裝車的優(yōu)勢。改造后,人為操作差錯得以徹底消除,管理效率與操作便捷性大幅提升。更重要的是,整個裝車過程無需人員直接參與,有效規(guī)避了高處跌落、液堿外濺灼傷等安全隱患,危險化學(xué)品裝車的穩(wěn)定性、安全性及可靠性得到了極大提升。
然而,在改造過程中,該公司遇到了諸多難題,尤其是首套自動鶴管裝車系統(tǒng)與DCS通訊的集成問題,成為橫亙在前的改造路上的巨大障礙。這兩套系統(tǒng)分別來自不同的供應(yīng)商,通訊兼容性的缺失成為了改造進(jìn)程中的關(guān)鍵瓶頸。面對這一困境,儀表管理專員任俊亮挺身而出,日夜鉆研資料,反復(fù)檢查線路,不斷更改程序,優(yōu)化調(diào)整各種參數(shù)配置,力求找到破解之道。
面對重重困難和潛在風(fēng)險,任俊亮團(tuán)隊(duì)展現(xiàn)出非凡的韌性與遠(yuǎn)見,將每一次挑戰(zhàn)都視為成長的契機(jī)與成功的鋪墊。每當(dāng)通訊測試遭遇挫折,他與團(tuán)隊(duì)成員都會想到公司“不為失敗找理由,只為成功想辦法”的工作理念,相互鼓勵,共同克服困難。經(jīng)過無數(shù)次的頭腦風(fēng)暴和細(xì)致入微的排查,半個月后,他們終于找到突破口,成功實(shí)現(xiàn)了兩套系統(tǒng)間的無縫通訊。
未來,化工分公司將持續(xù)深化系統(tǒng)改造,強(qiáng)化數(shù)據(jù)集成,為智能工廠筑基,助力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,塑造發(fā)展新動能新優(yōu)勢。(化工分公司 李勝波)
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