為滿足環保部門規定的污染物排放要求,在公司黨委全面布局可持續發展戰略,大力倡導綠色生產與創新驅動的大背景下,原料二車間主動作為,緊緊圍繞降本增效核心任務,深入貫徹綠色發展理念,針對干燥窯煙氣治理關鍵領域,成立專項攻關小組,從麥爾茲石灰窯、立式烘干窯生產流程中與煙氣治理相關的各個環節,精準定位出干燥窯煙氣凈化效率不足突出課題,深度剖析其根源,實現煙氣的高效凈化與達標排放。穩穩握住“科技作引擎”的“方向盤”,輕輕踩下節能減排的“油門”,推動企業安全綠色健康發展。
據悉,SCR脫硝項目通過選擇性催化還原反應,有效降低了煙氣中的氮氧化物排放濃度,實現節能減排與大氣污染防治的目的。
SCR技術中使用的催化劑主要分為三個溫度段,分別為高溫催化劑、中溫催化劑及低溫催化劑,但根據使用經驗,反應溫度偏低,則催化劑的活性會降低,從而導致脫硝效率的降低。如果溫度過高,則導致氮氧化物生產量增加,因此,適宜的溫度也是催化劑高效發揮作用的前提之一。
在SCR脫硝實際運行過程中,催化劑活性、還原劑噴射量、反應溫度都會影響脫硝效率。脫硝效率不達標,會導致煙氣排放超標,影響企業的環保合規性,同時也可能因氮氧化物排放過量引發一系列環境問題,造成環境污染,還會影響員工的身體健康。
解決這個關鍵性難題的過程充滿了荊棘,技術攻關小組依托在線檢測大數據剖析,決定通過優化催化劑選型與裝填方案、精準調控還原劑噴射系統、精細調整反應溫度區間以及升級改造反應器流場結構等系列措施,預期將SCR脫硝效率提升至90%以上。
從理論計算與模擬數據判斷,此方案具備可行性,但在實際改造與運行調試過程中,卻遭遇諸多棘手問題,技術層面更是面臨前所未有的嚴峻考驗。技術攻關小組毫不退縮,憑借堅韌不拔的毅力和精湛的專業技能,經過反復的參數優化、多輪次的現場調試,終于突破重重困境迎來曙光。
在技術攻關小組的不懈努力下,公司順利完成脫硝項目開車調試及投用,其氮氧化物排放量達到每立方米42毫克以內,達到了預期成效,有力地推動了企業的綠色發展。
原料二車間完成SCR脫硝系統、攻克脫硝技術難關,在保障環境合規性的同時,進一步夯實了公司的綠色發展基石、促進了節能減排與增效提質工作,切實引領全體干部員工增強環保與創新意識,扎根崗位,從細微之處發力,使“小優化”創造“大效益”,讓“小革新”帶來“大突破”,為企業的可持續、高質量發展注入強勁創新動力,助力企業在環保與經濟效益雙贏的道路上穩健前行。
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